不知道大家有沒有發現,高壓隔膜壓濾機已經過濾卸載很多次了,經常會出現止推板末端不容易壓縮,材料噴到過濾器末端的情況。這是怎么發生的?如果問題得以解決,則問題得到解決。解決問題的前提是找到原因,有針對性的進行維修。如果找不到原因,也沒有具體的答案。這樣只能更換新機,無疑會造成浪費。
對于具有一百多個濾板的高壓隔膜壓濾機,可能會出現這種故障。主要原因是每次出料時,濾板下部的壓榨面上都會殘留少量濾餅,而濾板是疊放在下部的。總尺寸大于上半部分的總尺寸。當卸料量增加,濾板數量增加時,上下尺寸差逐漸增大。卸料時,濾板向壓板端部移動,施壓時,濾板被推至止推板端部,濾板組件為梯形結構。
當濾餅堆積在濾板下部的壓榨面上時,可將支撐壓榨板端部手柄的濾板從橫梁上提起,提起濾板即可提起浮板。壓下配重板組和濾板,止推板末端的濾板不易壓下,止推板末端噴濺。
為了解決這個問題,一個好的措施是:高壓隔膜壓濾機有80多個過濾板,推力板要采用自由旋轉的結構。對于濾板數量較少的高壓隔膜壓濾機,卸料時應注意減少濾板低壓面上的濾餅量。一旦濾板組件處于大致梯形狀態,清潔濾板和剩余的濾餅。
正常使用時,在卸料過程中,請仔細清理濾板壓制面上殘留的濾餅(尤其是下部),或及時清洗濾板,以保證濾板表面的清潔;綁緊濾布,確保其平整。這些問題好像都不是主要的。都是常見的磨損等因素造成的,所以平時記得維修保養,發現問題及時解決。